課題解決事例

「スプリンクラー部品」の切削から射出成形への転換

Before

本製品は、工場や室内のスプリンクラーに使用される部品で、天井に取り付け、7か所の穴に噴水用ノズルを取り付けることで完成します。

従来は金属製で製造されており、8か所のネジ加工が必要でした。しかし、切削加工による工程が多く、製造コストが高騰していました。

After

材料を樹脂に変更し、一体成形を実施。これにより、ネジの加工工程を排除し、製造工程の効率化と大幅なコストダウンを実現しました。

樹脂への置換により、軽量化も図られ、取り付け作業もよりスムーズになっています。

Point

1.コストダウン:ネジ加工を不要にし、製造コストを大幅に削減。

2.工程の効率化:一体成形により、ネジ加工の工程を排除し、製造時間を短縮。

3.軽量化:金属から樹脂への変更で、部品全体を軽量化。

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